"Уралвагонзавод" внедряет систему бережливого производства
Внедрение методов бережливого производства началось на самой северной площадке «Уралвагонзавода» /УВЗ/ – в цехах Волчанского механического завода. Семинар по результатам функционирования системы менеджмента качества, затрагивающий эту тему, состоялся на головном предприятии корпорации «Уралвагонзавод».
Подводя итоги обеспечения качества на стадиях производства и эксплуатации выпускаемых на предприятии изделий, директор по качеству Виктор Щекотов подчеркнул, что в 2010 году произошло значительное снижение убытков от брака по отношению к валовой продукции. «В металлургическом производстве – на 33,5 проц, в вагоносборочном – на 44, а в механосборочном – на 43 проц. В целом по обществу снижение составило 37,8 проц. Подтверждены сертификатами соответствия 282 наименования изделий УВЗ, в том числе 72 по вагоностроению», - отметил он.
Как рассказала ведущий инженер по СМК Волчанского механического завода Елена Бутова, это структурное подразделение выбрано в качестве площадки, где отработают все особенности применения методов бережливого производства, после чего они начнут использоваться на головном предприятии корпорации.
В Волчанске завершен начальный этап работ, который включил в себя создание инициативной группы и обучение персонала основам бережливого производствв как концепции бизнеса. «Начался сбор предложений от персонала по улучшению организации производства: из 78 заявок признаны важными и приняты к внедрению 32. Идет освоение первых двух инструментов бережливого производства. Это система рационализации рабочего места /5С/. И картирование потока создания потребительской ценности, который позволяет выявить все потери, происходящие в процессе изготовления продукта и определить пути их решения», - рассказала Бутова.
По ее словам, уже на данном этапе получены прекрасные результаты – укрепилась дисциплина, увеличилась производительность труда, значительно сократилось время на обработку и перемещение деталей, повысилось качество выпускаемой продукции. «Время производства привода стояночного тормоза сократилось в 3,8 раза, а коэффициент эффективности увеличился в 3,4 раза», - говорит ведущий инженер.