На Северодонецком «Азоте» внедрили новую схему выпаривания в цехе аммиачной, калиевой и натриевой селитры
На ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот» (г. Северодонецк, Луганская обл.), входящее в Ostchem Holding, в цехе аммиачной, калиевой и натриевой селитры изменили схему утилизации агрегатного конденсата, который образуется после производства амселитры, сообщила пресс-служба предприятия. При работающем объединении этот конденсат смешивался с конденсатами других цехов и нейтрализовался в цехе НОПС.
В нынешних условиях, когда лишь производство аммиачной селитры периодически включается в работу, мощностей цеха нейтрализации и очистки промышленных стоков оказалось недостаточно, и инженерно-технические работники цеха №3 предложили обойтись своими силами – выпаривать конденсат в выпарных аппаратах отделения калиевой селитры.
– Схема по откачке конденсата из отделения амселитры в наше и обратно была смонтирована в кратчайшие сроки, – рассказывает начальник подразделения Вячеслав Александрович Павлов. – Буквально за полдня силами ЦЦР при участии персонала цеха №3 были сооружены три линии длиной по 40 метров каждая.
После выпаривания в этом конденсате увеличивается концентрация амселитры, кислоты, в зависимости от среды, и этот конденсат выкачивается обратно в отделение амселитры более концентрированным.
Таким образом, новшество исключает из схемы цех НОПС и сулит определенный экономический эффект.
Всего в отделении калиевой селитры три выпарных аппарата.
Объем конденсата зависит от нагрузки отделения аммиачной селитры. В соответствии с этим показателем аппаратчики определяют, сколько выпарных аппаратов необходимо ввести в работу.
Сейчас происходит наработка опытной партии, сбор аналитических данных, которые в будущем позволят определить как экономический, так и экологический эффект от внедрения данного новшества.
В нынешних условиях, когда лишь производство аммиачной селитры периодически включается в работу, мощностей цеха нейтрализации и очистки промышленных стоков оказалось недостаточно, и инженерно-технические работники цеха №3 предложили обойтись своими силами – выпаривать конденсат в выпарных аппаратах отделения калиевой селитры.
– Схема по откачке конденсата из отделения амселитры в наше и обратно была смонтирована в кратчайшие сроки, – рассказывает начальник подразделения Вячеслав Александрович Павлов. – Буквально за полдня силами ЦЦР при участии персонала цеха №3 были сооружены три линии длиной по 40 метров каждая.
После выпаривания в этом конденсате увеличивается концентрация амселитры, кислоты, в зависимости от среды, и этот конденсат выкачивается обратно в отделение амселитры более концентрированным.
Таким образом, новшество исключает из схемы цех НОПС и сулит определенный экономический эффект.
Всего в отделении калиевой селитры три выпарных аппарата.
Объем конденсата зависит от нагрузки отделения аммиачной селитры. В соответствии с этим показателем аппаратчики определяют, сколько выпарных аппаратов необходимо ввести в работу.
Сейчас происходит наработка опытной партии, сбор аналитических данных, которые в будущем позволят определить как экономический, так и экологический эффект от внедрения данного новшества.
Ещё новости по теме:
10:20