ММК обновляет агрегаты сталеплавильного производства.
В кислородно-конвертерном цехе ОАО "ММК" завершился ремонт конвертера №1 с заменой опорного кольца и ремонт котла ОКГ-400-2 М с заменой кессона.
ККЦ Магнитки по производственным показателям является одним из крупнейших кислородно-конвертерных цехов в мире. На трех конвертерах в цехе выплавляется 9,5 млн. тонн стали в год. Конвертер №1 введен в строй с первой очередью кислородно-конвертерного цеха в 1990 году. Последний капитальный ремонт агрегата проводился в феврале этого года, тогда он останавливался для замены горловины. Нынешняя 19-суточная остановка конвертера №1 связана с заменой опорного кольца и ремонтом котла ОКГ-400-2 М с заменой кессона.
Генподрядчиком, ответственным за качество и сроки проведения работ по замене опорного кольца, стало дочернее предприятие ОАО "ММК" – ЗАО "Механоремонтный комплекс". Старое опорное кольцо конвертера прослужило 15 лет, общий вес конструкции, подлежащих замене - 370 тонн. На работах по замене кольца было задействовано более 500 человек из ЦРМО, ЦРМО-1, 7 и 8, ООО "МРК-Ремонт", в роли подрядчиков – ЗАО "Металлургспецстройремонт" и ООО "МЭНС".
Механоремонтники ОАО "ММК" впервые проводили подобные работы, ранее для этого привлекались другие организации. Впервые в истории механослужбы самостоятельно проведены и все подготовительные работы. Новое опорное кольцо из шести деталей весом от 30 до 80 тонн каждая смонтировано еще в октябре, его укрепляли не болтами, как раньше, а с помощью сварки. Первоначальные сварочные работы проведены еще в ноябре.
В работах по ремонту котла ОКГ-400-2М с заменой кессона генеральным подрядчиком выступило еще одно дочернее предприятие ОАО "ММК" – ЗАО "Электроремонт". Для специалистов предприятия такие работы – дело не новое, в ходе ремонта были заменены все основные элементы котла, в том числе кессон длиной 22 метра и весом 90 тонн.
Сложный ремонт на первом конвертере шел при одновременной полноценной работе двух других сталеплавильных агрегатов. Несмотря на трудности, связанные с одновременным проведением работ по замене опорного кольца и ремонту котла, конвертер №1 начал работать в обычном режиме даже на 3,5 суток раньше намеченного срока. По утверждениям специалистов, при нормальной эксплуатации после такого ремонта конвертер прослужит еще как минимум 10 лет.
В рамках программы модернизации кислородно-конвертерного производства ОАО "ММК" в 2005 году в ККЦ будет построен агрегат электродугового нагрева стали в ковше. Контракт на поставку нового агрегата подписан в ноябре 2004 года с австрийской фирмой "ФАИ-Фукс". Его пуск позволит расширить возможности цеха по нагреву металла, частично заменить химический нагрев электродуговым, снизить расход чугуна. При этом улучшится качество подготовки металла к разливке.
ККЦ Магнитки по производственным показателям является одним из крупнейших кислородно-конвертерных цехов в мире. На трех конвертерах в цехе выплавляется 9,5 млн. тонн стали в год. Конвертер №1 введен в строй с первой очередью кислородно-конвертерного цеха в 1990 году. Последний капитальный ремонт агрегата проводился в феврале этого года, тогда он останавливался для замены горловины. Нынешняя 19-суточная остановка конвертера №1 связана с заменой опорного кольца и ремонтом котла ОКГ-400-2 М с заменой кессона.
Генподрядчиком, ответственным за качество и сроки проведения работ по замене опорного кольца, стало дочернее предприятие ОАО "ММК" – ЗАО "Механоремонтный комплекс". Старое опорное кольцо конвертера прослужило 15 лет, общий вес конструкции, подлежащих замене - 370 тонн. На работах по замене кольца было задействовано более 500 человек из ЦРМО, ЦРМО-1, 7 и 8, ООО "МРК-Ремонт", в роли подрядчиков – ЗАО "Металлургспецстройремонт" и ООО "МЭНС".
Механоремонтники ОАО "ММК" впервые проводили подобные работы, ранее для этого привлекались другие организации. Впервые в истории механослужбы самостоятельно проведены и все подготовительные работы. Новое опорное кольцо из шести деталей весом от 30 до 80 тонн каждая смонтировано еще в октябре, его укрепляли не болтами, как раньше, а с помощью сварки. Первоначальные сварочные работы проведены еще в ноябре.
В работах по ремонту котла ОКГ-400-2М с заменой кессона генеральным подрядчиком выступило еще одно дочернее предприятие ОАО "ММК" – ЗАО "Электроремонт". Для специалистов предприятия такие работы – дело не новое, в ходе ремонта были заменены все основные элементы котла, в том числе кессон длиной 22 метра и весом 90 тонн.
Сложный ремонт на первом конвертере шел при одновременной полноценной работе двух других сталеплавильных агрегатов. Несмотря на трудности, связанные с одновременным проведением работ по замене опорного кольца и ремонту котла, конвертер №1 начал работать в обычном режиме даже на 3,5 суток раньше намеченного срока. По утверждениям специалистов, при нормальной эксплуатации после такого ремонта конвертер прослужит еще как минимум 10 лет.
В рамках программы модернизации кислородно-конвертерного производства ОАО "ММК" в 2005 году в ККЦ будет построен агрегат электродугового нагрева стали в ковше. Контракт на поставку нового агрегата подписан в ноябре 2004 года с австрийской фирмой "ФАИ-Фукс". Его пуск позволит расширить возможности цеха по нагреву металла, частично заменить химический нагрев электродуговым, снизить расход чугуна. При этом улучшится качество подготовки металла к разливке.